着火原因分析
大量未燃尽的可燃物沉积在传热元件上是空预器着火的必要条件,也是关键所在。空预器的传热元件由薄板组成,排列很密,单位体积受热面很高,在其下部金属温度低,低负荷运行时很低,很容易积灰。在锅炉初调试阶段,在点火(油点火)以及长期低负荷运行的情况下(投油),因燃烧不完全,空预器价格,从炉膛带来的凝结油雾和未燃尽的可燃物堆积在空预器中层下部及冷端传热元件上,这是着火的根源。
造成大量油雾和未燃尽可燃物堆积在空预器上的主要原因有:
⑴机组设备故障多,运行调试人员经验不足,造成调试周期过长,烧油过多,而且燃烧不好;
⑵油压或雾化汽压不适当,汽孔、油孔堵塞,雾化不佳;
⑶配风不当;
⑷点火器漏油;
⑸长期低负荷运行,锅炉启停次数多;
⑹空预器吹灰器未能有效投入。在锅炉启动和低负荷运行时,天津市空预器,由于冷端金属温度低,使空预器易积灰,这时应加强吹灰。然而由于某些原因启动初期吹灰介质的汽压和汽温不足,过热度低,吹灰效果不理想。
空预器柔性接触式密封技术
从理论上讲48分仓治理技术可以使漏风率在原基础上下降30%,同时豪顿公司为了减少轴向漏风,空预器哪家好,改圆周围带驱动为中心轴驱动,可以再减少约0.5%的漏风。
这种改造技术在现场改造工期较长,工程量大,需要取出全部蓄热原件,焊接量大,蓄热原件的篮子也要进行改造。由于是间隙密封,存在着飞灰磨损问题。所以,随着运行时间的推移,漏风率会逐渐上升。采用这种技术在满负荷状态下漏风率是8%左右。当锅炉在70%负荷时,漏风间隙几乎没有随负荷的减少而变化,总风量(漏风计算中的分母)却受负荷的影响减少30%。此时漏风率随之上升,这是“有间隙密封”固有的矛盾。
更严重的问题是,求购空预器,由于改造需要把空预器的蓄热原件的篮子一分为二。蓄热原件的篮子成倍增加,同时使空预器产生堵灰的死角也成倍增加。改造后大大增加了空预器的堵灰成因因素,给清洗和吹灰也带来很多困难(目前有些电厂改造后堵灰问题已十分突出)。